8 beseitigung von störungen, Störungssuche, Beseitigung von störungen – BECKHOFF AX2500 Benutzerhandbuch

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9.8

Beseitigung von Störungen

Abhängig von den Bedingungen in Ihrer Anlage können vielfältige Ursachen für die auf-
tretende Störung verantwortlich sein. Bei Mehrachssystemen können weitere versteckte
Fehlerursachen vorliegen.

Detaillierte Beschreibung von Fehlerursachen und Tipps zur Behebung finden Sie
im Abschnitt "Beseitigung von Störungen" in der Online-Hilfe der
Inbetriebnahme-Software.

Unsere Applikationsabteilung hilft Ihnen bei Problemen weiter.

Fehler

mögliche Fehlerursachen

Maßnahmen zur Lösung

Fehlermeldung
Kommunika-
tionsstörung

— falsche Leitung verwendet
— Leitung auf falschen Steckplatz

am Servoverstärker oder PC
gesteckt

— falsche PC-Schnittstelle ge-

wählt

— Nullmodem-Leitung verwenden
— Leitung auf richtige Steckplätze

am Servoverstärker und am
PC stecken

— Schnittstelle korrekt anwählen

Motor dreht
nicht

— Servoverstärker nicht freigege-

ben

— Sollwertleitung unterbrochen
— Motorphasen vertauscht
— Bremse ist nicht gelöst
— Antrieb ist mechanisch blo-

ckiert

— Motorpolzahl nicht korrekt ein-

gestellt

— Rückführung falsch eingestellt

— ENABLE-Signal anlegen

— Sollwertleitung prüfen
— Motorphasen korrekt auflegen
— Bremsenansteuerung prüfen
— Mechanik prüfen

— Parameter Motorpolzahl ein-

stellen

— Rückführung korrekt einstellen

Motor schwingt

— Verstärkung zu hoch (Dreh-

zahlregler)

— Abschirmung Rückführleitung

unterbrochen

— AGND nicht verdrahtet

— Kp (Drehzahlregler) verkleinern

— Rückführleitung erneuern

— AGND mit CNC-GND verbin-

den

Antrieb meldet
Schleppfehler

— I

rms

bzw. I

peak

zu klein einge-

stellt

— Sollwertrampe zu groß

— I

rms

bzw. I

peak

vergrößern (Mo-

tordaten beachten !)

— SW-Rampe +/- verkleinern

Motor wird zu
heiß

— I

rms

/I

peak

zu groß eingestellt

— I

rms

/I

peak

verkleinern

Antrieb zu
weich

— Kp (Drehzahlregler) zu klein
— Tn (Drehzahlregler) zu groß

— PID-T2 zu groß
— T-Tacho zu groß

— Kp (Drehzahlregler) vergrößern
— Tn (Drehzahlregler), Motorde-

faultwert

— PID-T2 verkleinern
— T-Tacho verkleinern

Antrieb läuft
rauh

— Kp (Drehzahlregler) zu groß
— Tn (Drehzahlregler) zu klein

— PID-T2 zu klein
— T-Tacho zu klein

— Kp (Drehzahlregler) verkleinern
— Tn (Drehzahlregler), Motorde-

faultwert

— PID-T2 vergrößern
— T-Tacho vergrößern

Achse driftet
bei
Sollwert=0V

— Offset bei analoger Sollwert-

vorgabe schlechtt abgeglichen

— AGND nicht mit CNC-GND der

Steuerung verbunden

— SW-Offset (Analog I/O) abglei-

chen

— AGND und CNC-GND verbin-

den

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AX2500 Produkthandbuch

Inbetriebnahme

06/2007

BECKHOFF

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