8 beseitigung von störungen, Störungssuche, Beseitigung von störungen – BECKHOFF AX2500 Benutzerhandbuch
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Beseitigung von Störungen
Abhängig von den Bedingungen in Ihrer Anlage können vielfältige Ursachen für die auf-
tretende Störung verantwortlich sein. Bei Mehrachssystemen können weitere versteckte
Fehlerursachen vorliegen.
Detaillierte Beschreibung von Fehlerursachen und Tipps zur Behebung finden Sie
im Abschnitt "Beseitigung von Störungen" in der Online-Hilfe der
Inbetriebnahme-Software.
Unsere Applikationsabteilung hilft Ihnen bei Problemen weiter.
Fehler
mögliche Fehlerursachen
Maßnahmen zur Lösung
Fehlermeldung
Kommunika-
tionsstörung
— falsche Leitung verwendet
— Leitung auf falschen Steckplatz
am Servoverstärker oder PC
gesteckt
— falsche PC-Schnittstelle ge-
wählt
— Nullmodem-Leitung verwenden
— Leitung auf richtige Steckplätze
am Servoverstärker und am
PC stecken
— Schnittstelle korrekt anwählen
Motor dreht
nicht
— Servoverstärker nicht freigege-
ben
— Sollwertleitung unterbrochen
— Motorphasen vertauscht
— Bremse ist nicht gelöst
— Antrieb ist mechanisch blo-
ckiert
— Motorpolzahl nicht korrekt ein-
gestellt
— Rückführung falsch eingestellt
— ENABLE-Signal anlegen
— Sollwertleitung prüfen
— Motorphasen korrekt auflegen
— Bremsenansteuerung prüfen
— Mechanik prüfen
— Parameter Motorpolzahl ein-
stellen
— Rückführung korrekt einstellen
Motor schwingt
— Verstärkung zu hoch (Dreh-
zahlregler)
— Abschirmung Rückführleitung
unterbrochen
— AGND nicht verdrahtet
— Kp (Drehzahlregler) verkleinern
— Rückführleitung erneuern
— AGND mit CNC-GND verbin-
den
Antrieb meldet
Schleppfehler
— I
rms
bzw. I
peak
zu klein einge-
stellt
— Sollwertrampe zu groß
— I
rms
bzw. I
peak
vergrößern (Mo-
tordaten beachten !)
— SW-Rampe +/- verkleinern
Motor wird zu
heiß
— I
rms
/I
peak
zu groß eingestellt
— I
rms
/I
peak
verkleinern
Antrieb zu
weich
— Kp (Drehzahlregler) zu klein
— Tn (Drehzahlregler) zu groß
— PID-T2 zu groß
— T-Tacho zu groß
— Kp (Drehzahlregler) vergrößern
— Tn (Drehzahlregler), Motorde-
faultwert
— PID-T2 verkleinern
— T-Tacho verkleinern
Antrieb läuft
rauh
— Kp (Drehzahlregler) zu groß
— Tn (Drehzahlregler) zu klein
— PID-T2 zu klein
— T-Tacho zu klein
— Kp (Drehzahlregler) verkleinern
— Tn (Drehzahlregler), Motorde-
faultwert
— PID-T2 vergrößern
— T-Tacho vergrößern
Achse driftet
bei
Sollwert=0V
— Offset bei analoger Sollwert-
vorgabe schlechtt abgeglichen
— AGND nicht mit CNC-GND der
Steuerung verbunden
— SW-Offset (Analog I/O) abglei-
chen
— AGND und CNC-GND verbin-
den
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AX2500 Produkthandbuch
Inbetriebnahme
06/2007
BECKHOFF