8 beseitigung von störungen, Beseitigung von störungen, Beckhoff – BECKHOFF AX2040 Benutzerhandbuch

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9.8

Beseitigung von Störungen

Abhängig von den Bedingungen in Ihrer Anlage können vielfältige Ursachen für die auftretende
Störung verantwortlich sein. Bei Mehrachssystemen können weitere versteckte Fehlerursachen vor-
liegen.

Detaillierte Beschreibung von Fehlerursachen und Tipps zur Behebung finden Sie
im Abschnitt "Trouble-Shooting" in der Online-Hilfe der Inbetriebnahme-Software.

Unsere Applikationsabteilung hilft Ihnen bei Problemen weiter.

Fehler

mögliche Fehlerursachen

Maßnahmen

Fehlermeldung
Kommunikations-
störung

— falsche Leitung verwendet
— Leitung auf falschen Steckplatz am

Servoverstärker oder PC gesteckt

— falsche PC-Schnittstelle gewählt

— Nullmodem-Leitung verwenden
— Leitung auf richtige Steckplätze

am Servoverstärker und am PC
stecken

— Schnittstelle korrekt anwählen

Motor dreht nicht

— Servoverstärker nicht freigegeben
— Sollwertleitung unterbrochen
— Motorphasen vertauscht
— Bremse ist nicht gelöst
— Antrieb ist mechanisch blockiert
— Motorpolzahl nicht korrekt

eingestellt

— Rückführung falsch eingestellt

— ENABLE-Signal anlegen
— Sollwertleitung prüfen
— Motorphasen korrekt auflegen
— Bremsenansteuerung prüfen
— Mechanik prüfen
— Parameter Motorpolzahl einstellen

— Rückführung korrekt einstellen

Motor schwingt

— Verstärkung zu hoch (Drehzahl-

regler)

— Abschirmung Rückführleitung

unterbrochen

— AGND nicht verdrahtet

— Kp (Drehzahlregler) verkleinern

— Rückführleitung erneuern

— AGND mit CNC-GND verbinden

Antrieb meldet
Schleppfehler

— I

rms

bzw. I

peak

zu klein eingestellt

— Sollwertrampe zu groß

— I

rms

bzw. I

peak

vergrößern

(Motordaten beachten !)

— SW-Rampe +/- verkleinern

Motor wird zu
heiß

— I

rms

/I

peak

zu groß eingestellt

— I

rms

/I

peak

verkleinern

Antrieb zu weich

— Kp (Drehzahlregler) zu klein
— Tn (Drehzahlregler) zu groß

— PID-T2 zu groß
— T-Tacho zu groß

— Kp (Drehzahlregler) vergrößern
— Tn (Drehzahlregler), Motor-

defaultwert

— PID-T2 verkleinern
— T-Tacho verkleinern

Antrieb läuft rauh

— Kp (Drehzahlregler) zu groß
— Tn (Drehzahlregler) zu klein

— PID-T2 zu klein
— T-Tacho zu klein

— Kp (Drehzahlregler) verkleinern
— Tn (Drehzahlregler), Motor-

defaultwert

— PID-T2 vergrößern
— T-Tacho vergrößern

Achse driftet bei
Sollwert=0V

— Offset bei analoger Sollwert-

vorgabe nicht korrekt abgeglichen

— AGND nicht mit CNC-GND der

Steuerung verbunden

— SW-Offset (Analog I/O)

abgleichen

— AGND und CNC-GND verbinden

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AX2040/2070 Produkthandbuch

Inbetriebnahme

06/2007

BECKHOFF

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